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1丹陽(yáng)瑞風(fēng)熱處理機械有限公司
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水冷循環(huán)風(fēng)機的冷卻水與使用數值實(shí)例

 

      水冷循環(huán)風(fēng)機的冷卻水系統主要設計參數表設備冷卻方式直流供水循環(huán)供水冷卻設備循環(huán)水泵:350S44冷卻水量進(jìn)水溫度系統容積AV40-11軸流風(fēng)機(1風(fēng)機)冷卻水采用的是河流源水(或河流源水與4水站混合水),使用后直排至4水站;2004年,AV45-12軸流風(fēng)機(2風(fēng)機)冷卻水設計采用敞開(kāi)式循環(huán)水。2風(fēng)機運行后汽輪機凝汽器進(jìn)水溫度高(32~38 C),最高達到42機組真空下降(夏天-0.082~0.084MPa,冬季-0.088 MPa),風(fēng)機不能滿(mǎn)負荷運行。1風(fēng)機出水溫度一般在23~35C,1風(fēng)機冷卻系統出水與2風(fēng)機凝汽器進(jìn)水水溫相比約低3~5C,為此我們考慮利用1風(fēng)機出水補水到2風(fēng)機水池,經(jīng)2風(fēng)機使用后,利用原設施將約相當于1風(fēng)機排入的水量通過(guò)虹吸溝直排至4水站,減少2風(fēng)機冷卻塔的負荷,同時(shí)考慮2風(fēng)機循環(huán)水不再進(jìn)行化學(xué)水處理的可能性。

   風(fēng)機相關(guān)設計參數:冷凝器進(jìn)水溫度:100進(jìn)汽量27t/h冷卻水流量2215t/h循環(huán)水泵參數:H=44m傳熱端差2設計依據在同一蒸汽負荷下,凝汽器內壓力隨水溫的增加而升高。改造前提出需保證至少軸流風(fēng)機運行工況滿(mǎn)足現運行工況,保證凝汽器的總體傳熱效果在同循環(huán)冷卻流量下達到優(yōu)化;冷卻水在系統運行中濃縮后水質(zhì)沒(méi)有析出水垢傾向。

  循環(huán)水進(jìn)口溫度、冷卻倍率與凝汽器內壓力的關(guān)系在其它條件相同和冷卻倍率不變的情況下,凝汽器循環(huán)水進(jìn)口溫度愈低,凝汽器循環(huán)水出口溫度就愈低,因而排汽溫度也愈低,凝汽器的真空度就愈高。凝汽器中的壓力與進(jìn)水溫度的關(guān)系見(jiàn)表2.表2凝汽器中的壓力與進(jìn)水溫度關(guān)系表凝汽器中的壓力從以上表2中看出,當2風(fēng)機冷卻水溫度到35°0時(shí),排汽壓力達到設計值0.01MPa,冷卻水倍率需要100倍,進(jìn)水水溫下降到30 C時(shí),排汽壓力達到設計值0.01MPa,冷卻水倍率僅僅需要50倍。因此在汽溫較低,2風(fēng)機冷卻水進(jìn)口溫度低時(shí)可適度減少冷卻水量。

  凝汽器變工況核算凝汽器變工況核算的目的是確定當蒸汽排汽量、冷卻水進(jìn)水溫度、冷卻水量等偏離設計值時(shí),凝汽器壓力如何變化。

  風(fēng)機冷卻水出水全部排到2風(fēng)機水池,2風(fēng)機運行在同樣冷卻水流量,冷卻水進(jìn)口溫度與原運行方式相比下降的情況,此運行工況可不進(jìn)行計算。

  冷卻水進(jìn)口水溫較低時(shí)(30C),2風(fēng)機冷卻水停用一臺冷卻水泵的情況下凝汽器變工況計算假定:排汽與凝結水的比焓差(hs-hc)為定值,且等于設計值;在計算變工況下的總體傳熱系數K時(shí),清潔系數ft取設計值。

  冷卻水進(jìn)口溫度以與設計值比下降3C為依冷卻水流量,因2風(fēng)機冷卻系統出水排掉部分水量至虹吸溝,水泵阻力下降。查350S44泵性能參數,查揚程37m時(shí),流量為1 476m3/h,計算時(shí)取凝汽器變工況特性計算:——循環(huán)倍率冷卻水流速:qw——冷卻水流量,m3/s總體傳熱系數:汽器的熱力計算總體傳熱系數采用美國熱交換協(xié)會(huì )(HEI)的計算方法。

  ft-冷卻水溫度修正系數ft——冷卻水管材料壁厚修正系數對采用冷卻塔的循環(huán)供水系統ft通常取0.75~ 0.8,對直流供水系統,ft通常取0.8~0.85,采用1風(fēng)機出水補水到2風(fēng)機水池,經(jīng)2風(fēng)機使用后部分直排,實(shí)際冷卻水系統為低循環(huán)倍率供水方式,ft清潔系數基本不變。取ft=0.8.冷卻管材質(zhì)為黃銅,壁厚1.0mm,查修正系數ftm=1.0.冷卻水進(jìn)口溫度為30C時(shí),查圖表修正系數ft=1.06進(jìn)水溫度30C時(shí)相關(guān)參數如下:冷卻水溫升:9.4C冷卻水流速:1.535m/s總體傳熱系數:2傳熱端差:6.6°C凝汽器內蒸汽溫度:46C凝汽器內壓力:0.010 1MPa通過(guò)凝汽器變工況特性計算,在2.2.1、2.2.2工況下均能能滿(mǎn)足工藝生產(chǎn)要求。

  水質(zhì)穩定性判斷水質(zhì)穩定性判斷,根據實(shí)際補水量情況,采用極限碳酸鹽硬度指標經(jīng)驗公式判斷碳酸鹽水垢能否生成。

  風(fēng)機冷卻水出水全部排到2風(fēng)機水池,2風(fēng)機循環(huán)冷卻水運行二臺泵,其中冷卻水出水的一部分(相當于1風(fēng)機排入的水量1冷卻塔,直接通過(guò)改造的排水管道由虹吸溝直排至4水站,余下約1300m3/h則通過(guò)冷卻塔冷卻循環(huán)。

  補水量Q=1循環(huán)量Q=2 1風(fēng)機出水水質(zhì)全分析數據如下:我公司地處位置的漣河水碳酸鹽硬度一般在左右。

  極限碳酸鹽硬度的計算:同理在冷卻水出水溫度41C時(shí)H極=2.962在冷卻水出水溫度>42C時(shí)NH碳>H極2.3.2在冷卻水進(jìn)口溫度較低(30C,2.2.2工況),2風(fēng)機冷卻水停用一臺冷卻水泵的情況下,2風(fēng)機冷卻水出水大部分排入虹吸溝。冷卻水出水水溫在40C以下。

  通過(guò)計算,在2.3.1工況,2風(fēng)機冷卻水出口溫度<41C時(shí),和2.3.2工況下水質(zhì)穩定。

  循環(huán)水系統改造風(fēng)機水池,加裝閥門(mén)DN600mm―個(gè),1風(fēng)機出水原排虹吸溝6閥關(guān)閉,使水排入2機水池,工藝管道安裝考慮出水阻力。
  風(fēng)機出水利用原設施將部分水量排入虹吸溝,由3閥控制,減少進(jìn)冷卻塔冷卻的水量,降低2機進(jìn)水溫度。
  增加2風(fēng)機水池溢流管便于水池水位調整。
  改善冷卻塔的散熱效率,對風(fēng)扇進(jìn)行有效維護。

  考慮與原運行方式一樣適時(shí)適量補充冷水,降低水溫。

  串用管道示意圖見(jiàn)。

  1、風(fēng)機冷卻水循環(huán)系統串用改造圖(下轉第43頁(yè))爐/焦爐煤氣。鋁合金時(shí)效爐運行操作崗位合理優(yōu)化運行方式,強化燃燒調整,使鍋爐蒸汽生產(chǎn)穩定順行,達到了鍋爐‘以氣代煤“的目的。

  鍋爐全燃煤氣狀態(tài)下蒸汽生產(chǎn)平衡爐號高爐煤氣/(m3/h)焦爐煤氣/(m3/h)合計蒸汽供應淡季:夏季,總負荷300職t/h左右,燃用高爐煤氣200000m3/h,燃用焦爐煤氣20000m3/h,蒸汽供應旺季:冬季,總負荷約430t/h左右,燃用高爐煤氣350000m3/h左右,焦爐煤氣15000m3/h左右,實(shí)施非常成功。

  鍋爐實(shí)現全燃煤氣后,已成為高爐、焦爐煤氣系統的重要的緩沖用戶(hù),起到了穩定煤氣系統壓力和降低煤氣放散的重要作用,減少高爐煤氣放散約10%,減少焦爐煤氣放散約8%,達到了預期效果。

  4經(jīng)濟效益分析對鍋爐高爐、焦爐煤氣管道、熱風(fēng)管道和燃燒器等設備的改造費用約合人民幣175萬(wàn)元,全燃煤氣后節約動(dòng)力煤效益達2580萬(wàn)元,另外鍋爐全燃煤氣后減少了煤氣放散,每小時(shí)停車(chē)位劃線(xiàn)可減少高爐煤氣放散6萬(wàn)m3,減少焦爐煤氣放散0.8萬(wàn)m3. 5結論從幾個(gè)月的運行情況來(lái)看,鍋爐全燃煤氣非常成功,蒸汽系統運行平穩,達到了預期效果,其社會(huì )效益和經(jīng)濟效益非常明顯。

  大學(xué)機械制造工藝與設備專(zhuān)業(yè),大學(xué)本科學(xué)歷,工程師,現從事設備管4串用運行效果分析冷卻水的串用按方案實(shí)施于2006年3月9日改造完成。運行一年后機組狀態(tài)良好。
  從運行數據分析,經(jīng)串用后2汽動(dòng)風(fēng)機循環(huán)水進(jìn)水溫度平均下降4C以上;2風(fēng)機真空提高2%,1風(fēng)機真空下降1%(屬于機組正常真空);在2風(fēng)機冷卻水進(jìn)水溫度30C時(shí),試驗兩臺風(fēng)機循環(huán)水泵由二臺減少至運行一臺,機組真空能滿(mǎn)足要求。
  萬(wàn)元;根據2風(fēng)機循環(huán)水水質(zhì)檢測數據分析,從硬度、堿度、氯根離子與濃縮倍率看,碳酸鈣析出不明顯。改造運行后一年,2風(fēng)機凝汽器冷卻效率基本保持不變,大幅度減少了水處理藥劑費用。
  二臺汽動(dòng)軸流風(fēng)機冷卻水在2風(fēng)機冷卻水出口溫度<41C條件下可以串用,并且2風(fēng)機冷卻水系統水質(zhì)不需進(jìn)行化學(xué)處理,在出口溫度>41C可采用原運行方式,對冷卻水系統水質(zhì)進(jìn)行化學(xué)處理。
  風(fēng)機冷卻水進(jìn)水溫度30C(或運行一臺水泵后出水溫度40C)時(shí),2風(fēng)機循環(huán)水泵可由二臺減少至運行一臺。
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發(fā)布時(shí)間:2018/12/18
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